揚子江藥業集團質量巡禮·QC篇
集中力量攻關 用數據說話
——抗腫瘤固體制劑1號車間片劑燈檢攻關側記
在揚子江藥業集團前不久舉辦的“成品萬箱零缺陷”評比活動中,集團有限公司抗腫瘤固體制劑1號車間主任姜春燕分享的團隊攻克A產品燈檢不合格品產生的案例,獲得一致好評。
他們經歷了怎樣的攻關過程,又是怎么獲得成功的?
走進抗腫瘤固體制劑1號生產車間,滿墻的文件中篇幅最大的是“優秀精益改善”板塊,公示的都是車間生產環節中具體的改善內容,包括提高產品得率、減少車間物料浪費和降低安全事故發生等方面。改善前后的效果對比圖令人振奮,姜春燕笑著解釋道:“我們上墻都是有獎勵的!”
談及這次攻關的緣由,姜春燕脫口而出了一個時間——“2019年10月29日”,好似一位母親不假思索地道出子女的生日。原來那天是A產品通過仿制藥質量與療效一致性評價之后首次正式投產,本是件值得全車間人員高興的事,卻發現產品燈檢不合格品數量對比同劑型其他品種要多。這讓姜春燕感備感壓力,暗下決心一定要解決這一問題。
走出燈檢間,姜春燕立刻召集生產班長任良昊和趙文正,加上設備工程師和精益生產專員共7人,對燈檢不合格品展開攻關。他們從得率提升和外觀質量控制兩方面著手,按照工序全流程梳理,一邊學習一邊開展小試。
整個攻關過程中,令姜春燕感到最難的是黑點攻關,從推理到排查再到核實并解決,真可謂是一波三折。
針對黑點攻關,整個團隊最初想到的是包衣過程存在問題。但成分檢測的結果表明,包衣膜中的少數黑點屬于正常的原成分色素沉淀,符合質量標準。這可讓姜春燕犯了難:“包衣環節沒問題,為什么產生黑點了呢?”
“怎么辦?”
“現場蹲點!”
就這樣,姜春燕帶領團隊和幾名燈檢人員前往燈檢間,十幾雙眼睛來回幾十遍緊盯燈檢機的運轉過程,終于發現藥片在通過料倉及振蕩板之后會產生黑點。有了這個發現,對比其他產品在燈檢環節的低黑點率,姜春燕恍然大悟,原來A品種外層包衣膜成分與金屬摩擦后極易產生黑點。“好家伙,誰能想到這些黑點是物理摩擦產生的啊?但起碼說明我們產品本身沒問題。”
走出燈檢間,姜春燕立即組織大家展開“頭腦風暴”,集思廣益,提供解決辦法。最終通過對比試驗,在幾個方案中選擇了最經濟有效的辦法,以減少藥片與燈檢機器表面直接接觸。此次改造,使產品黑點的數量降低為0,黑點攻克率高達100%。
汲取群眾的智慧展開攻關,一切以數據說話;利用數據上墻進行透明化管理,引導全車間人員關注數據走向,不斷更新目標值;在保證上情下達的同時,做到全員參與并達成共識……姜春燕希望本次攻關后續形成的QC論文,可供技術分享并推廣至其他車間,將降本增效的口號落實到公司的每一處角落并生根發芽。(楊 雨)
《中國質量報》